北京恩薩:提高水泥窯協(xié)同處置城市生活污泥能力的措施
0引言
城市生活污泥主要是指城市生活污水處理廠脫水以后的污泥,污泥中存在大量有機(jī)物、病菌、重金屬等物質(zhì),長(zhǎng)期堆存會(huì)造成惡臭、滋生蚊蠅、污染地下水等有害影響。利用水泥窯協(xié)同處置城市生活污泥在眾多污泥處置技術(shù)中是最為徹底有效的技術(shù)之一,具有較好的推廣價(jià)值。
HZ水泥有限公司自2012年11月開始利用液壓驅(qū)動(dòng)活塞泵泵送城市生活污泥至水泥窯進(jìn)行協(xié)同處置,幾年來通過不斷的技術(shù)改造,單線處置污泥能力由80t/d逐步提高至180t/d,兩條生產(chǎn)線同時(shí)運(yùn)行可以達(dá)到300t/d以上的污泥處置能力,滿足了當(dāng)?shù)厝找嬖黾拥奈勰嗵幹眯枨蟆1疚膶?duì)該公司幾年來技改過程中遇到的問題與技改的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了系統(tǒng)的分析和探討。
1原有系統(tǒng)存在的問題
HZ公司原采用德國(guó)PM公司的技術(shù)產(chǎn)品,具體流程見圖1,城市生活污泥經(jīng)過汽車運(yùn)輸至工廠后卸入污泥料倉,污泥在液壓破拱滑架的推送下經(jīng)過雙軸螺旋輸送機(jī)進(jìn)入液壓污泥泵,在污泥泵擠壓輸送作用下經(jīng)過污泥管道輸送至水泥窯尾煙室,進(jìn)入水泥窯內(nèi)焚燒。
該系統(tǒng)流程簡(jiǎn)單,設(shè)備運(yùn)行可靠,且有國(guó)外的成功案例可以借鑒,但是污泥直燒系統(tǒng)投運(yùn)后,水泥窯正常操作運(yùn)行受到影響,以至于水泥生產(chǎn)線在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)無法達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn),主要表現(xiàn)為以下問題:
污泥投加量為1~2t/h時(shí),加料初期窯電流會(huì)迅速下降100~200A,短時(shí)間內(nèi)窯頭出料明顯增加,操作人員一般會(huì)降低窯速0.2~0.3r/min,并增加窯頭用煤,一般在約20min后窯系統(tǒng)會(huì)恢復(fù)正常,待窯電流恢復(fù)正常以后,系統(tǒng)喂泥量可以逐步提高至2t/h左右。在此污泥投加量下,整個(gè)窯系統(tǒng)只是表現(xiàn)為預(yù)熱器出口壓力有所上升,而產(chǎn)質(zhì)量則相對(duì)比較穩(wěn)定。
污泥投加量為2~3t/h時(shí),窯系統(tǒng)反應(yīng)比較明顯,窯況會(huì)有較大的波動(dòng),具體表現(xiàn)為:窯電流會(huì)迅速降低100~200A、窯尾CO濃度增加、窯頭出料不穩(wěn)定,在這種情況下一般會(huì)導(dǎo)致f-CaO超標(biāo),生產(chǎn)操作上需通過降低窯速、減少生料投加量、增加系統(tǒng)風(fēng)量、增加頭煤等措施穩(wěn)定窯況。在此污泥投加量下,窯系統(tǒng)熟料產(chǎn)量一般會(huì)減少200~300t/d。
污泥投加量在3t/h以上時(shí),窯電流會(huì)迅速再次降低50~100A,窯尾的CO濃度逐漸上升且居高不下,同時(shí)在窯頭可以觀察到燃燒器火焰明顯發(fā)飄,甚至有火焰反撲的現(xiàn)象,在篦冷機(jī)鏡頭可以看到窯頭出料量短時(shí)間內(nèi)明顯增加,如果推料不及時(shí),會(huì)造成篦冷機(jī)高溫段熟料大量堆積。這種情況下,f-CaO合格率會(huì)大幅度下降,熟料外觀變差,生產(chǎn)操作上即便是大幅度減產(chǎn)、增加系統(tǒng)風(fēng)量、降低窯速也難以穩(wěn)定窯況,最終只能減少污泥投加量。
2污泥對(duì)水泥窯影響的機(jī)理
在本項(xiàng)目中污泥通過柱塞泵輸送至窯尾投加點(diǎn),污泥在管道內(nèi)呈柱狀流形態(tài),根據(jù)柱塞泵換向速率不同,呈現(xiàn)為不同的脈沖柱狀流進(jìn)入窯尾煙室,污泥從管道內(nèi)沖出后會(huì)直接掉到煙室斜坡上,并裹挾著生料直接沖入回轉(zhuǎn)窯內(nèi),在窯內(nèi)吸熱后急劇膨脹、氣化、直至完全焚燒。
含水率80%的城市生活污泥進(jìn)入到水泥回轉(zhuǎn)窯后,影響主要有以下幾點(diǎn):
首先,大量的含水80%的污泥塊直接沖入到回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的灼熱生料中,吸熱后會(huì)迅速釋放出大量的氣體,造成回轉(zhuǎn)窯尾段生料流速加快,使大量未經(jīng)過充分反應(yīng)的生料迅速進(jìn)入燒成帶,造成燒成帶很快縮短從而減少熟料液相形成區(qū)域,表現(xiàn)在實(shí)際生產(chǎn)中每次增加喂泥量后短時(shí)間內(nèi)窯電流大幅度下降、隨后窯頭會(huì)有大量的熟料涌出,如果操作調(diào)整不及時(shí)會(huì)導(dǎo)致f-CaO超標(biāo)。
其次,污泥中的水分在窯內(nèi)氣化會(huì)造成窯內(nèi)風(fēng)量增加,形成“氣栓”,同時(shí)占用煙氣通風(fēng)面積,增加系統(tǒng)阻力,使窯尾縮口風(fēng)速提高。根據(jù)摩爾定律:水變成水蒸氣體積擴(kuò)大約1240倍,同時(shí)污泥中的含水汽化并升溫將增加用煤量,從而增加煙氣量,兩項(xiàng)煙氣增量之和可約達(dá)到隨污泥進(jìn)窯液態(tài)水體積的2000倍之多;在本項(xiàng)目中,污泥投加量在2t/h時(shí),每小時(shí)約有1.6m3的水迅速蒸發(fā),窯尾縮口增加的標(biāo)況風(fēng)量約為0.3萬m3,風(fēng)量增加一方面會(huì)造成入窯二次風(fēng)量減少,容易形成還原氣氛,另一方面會(huì)造成窯尾斜坡風(fēng)速增加,入窯物料被煙氣帶回分解爐的量增加。實(shí)際運(yùn)行中表現(xiàn)為窯頭火焰發(fā)飄或有反撲現(xiàn)象、熟料中容易出現(xiàn)還原料、主窯皮縮短等現(xiàn)象。操作人員為保證窯系統(tǒng)不出現(xiàn)還原氣氛、火焰形狀良好,一般會(huì)采取調(diào)整火焰、增加系統(tǒng)風(fēng)量、增加頭煤用量的做法,但是由于污泥投加量不穩(wěn)定,窯況調(diào)整又不會(huì)短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)明顯改善,所以表現(xiàn)為:窯況不穩(wěn)定,系統(tǒng)煤耗增加明顯,熟料巖相表現(xiàn)為明顯的短焰急燒現(xiàn)象。
第三,污泥中含有較多的有機(jī)物,從窯尾煙室進(jìn)入窯內(nèi)后,在高溫低氧條件下迅速碳化,碳化后的污泥進(jìn)入灼熱生料中形成局部還原氣氛,會(huì)有還原熟料的產(chǎn)生,在這種情況下,無論窯況如何都會(huì)有部分黃心料出窯,這點(diǎn)與本項(xiàng)目實(shí)際情況非常相符。
第四,污泥中含有少量氨基成分,氨基成分在窯系統(tǒng)內(nèi)釋放出NH3成分與窯內(nèi)氮氧化物(NOx)發(fā)生反應(yīng),從而可以降低煙氣中NOx的含量,減少脫硝氨水的使用量。本項(xiàng)目中投加污泥后,氨水使用量幾乎沒有降低,主要是由窯況波動(dòng)較大、系統(tǒng)不穩(wěn)定造成。
3整改措施與效果
根據(jù)以上分析,HZ公司與我公司的技術(shù)人員一起先后進(jìn)行了兩次技術(shù)改造,都取得了預(yù)期效果。
第一次改造:改變污泥投加點(diǎn)位置,提升50%的污泥處置量。
原有系統(tǒng)的污泥投加點(diǎn)在窯尾煙室,污泥進(jìn)入煙室后會(huì)直接進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯內(nèi),對(duì)回轉(zhuǎn)窯窯況影響很大,為減緩影響、延長(zhǎng)污泥入窯時(shí)間,將污泥投加點(diǎn)提高至分解爐中部距離窯尾煙室約15m的位置,由于位置較高,污泥在分解爐內(nèi)會(huì)停留1~2s的時(shí)間,一部分污泥在分解爐中焚燒,從而減少回轉(zhuǎn)窯的焚燒負(fù)荷,提高處置量。
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看(見表1),投加位置提高以后污泥的實(shí)際處置量提高至100~120t/d左右,提升近50%,氨水使用量減少約10%,效果非常明顯。
第二次改造:采用恩薩SSL10型污泥霧化噴槍(見圖2),優(yōu)化污泥入窯工況。
圖2SSL10型污泥霧化噴槍
第一次改造只是簡(jiǎn)單改造,在現(xiàn)場(chǎng)仍然可以發(fā)現(xiàn)窯尾煙室有污泥落入回轉(zhuǎn)窯,另一方面在污泥水分出現(xiàn)變化時(shí)窯況仍然有明顯波動(dòng),所以在2015年5月該公司使用SSL10型霧化噴槍系統(tǒng)(如圖3)。該系統(tǒng)首先對(duì)污泥進(jìn)行除雜處理,將污泥中>20mm的污泥雜質(zhì)進(jìn)行濾除,然后通過管道將污泥送至污泥霧化噴槍系統(tǒng),同時(shí)采用壓縮空氣將污泥充分打散霧化,從而實(shí)現(xiàn)污泥在分解爐內(nèi)完全焚燒,避免污泥入窯給窯況帶來較大影響。
圖3第二次改造后的流程
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,經(jīng)過第二次改造后污泥處置量得到進(jìn)一步提高,同時(shí)窯系統(tǒng)熟料臺(tái)時(shí)產(chǎn)量趨于穩(wěn)定,并提產(chǎn)至5600t/d,氨水使用量減少近30%,效果非常明顯。
4結(jié)束語
1)城市生活污泥含有大量的水分,水泥窯在協(xié)同處置過程中不可避免地會(huì)受到較大影響,窯系統(tǒng)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量會(huì)有明顯下降,熟料煤耗明顯增加。
2)城市生活污泥中含有氨基物質(zhì),污泥焚燒時(shí)會(huì)釋放出NH3成分,與NOx發(fā)生SNCR反應(yīng),從而可以減少脫硝氨水使用量,最多可以減少近30%的使用量。
3)采用污泥霧化噴槍將污泥打散后入爐,可使污泥焚燒效果明顯提高,日處置量最大可達(dá)熟料產(chǎn)量的5%。