復(fù)合預(yù)處理/反滲透用于火電廠高含鹽廢水回用
張利君1,梅巖2,孫俊2,周珩3
(1.神華神東電力公司薩拉齊發(fā)電廠,內(nèi)蒙古包頭014100;2.北京新源國(guó)能科技有限公司,北京100015)
摘要:主要介紹了復(fù)合式預(yù)處理組合反滲透工藝用于處理神華億利發(fā)電廠高含鹽廢水的工程實(shí)踐情況,重點(diǎn)說(shuō)明了復(fù)合式預(yù)處理的主要設(shè)計(jì)思路和具體操作辦法。由第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)以及最終檢測(cè)報(bào)告證明,采用復(fù)合式預(yù)處理組合反滲透工藝處理高含鹽廢水,可以實(shí)現(xiàn)廢水零排放和回用。此外,對(duì)復(fù)合式預(yù)處理組合反滲透工藝處理高含鹽廢水提出了改進(jìn)建議。
1 工程概況
神華億利4×200 MW煤矸石自備電廠(簡(jiǎn)稱神華億利電廠),位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達(dá)拉特旗,由山東電力工程咨詢?cè)河邢挢?zé)任公司進(jìn)行總承包,于2006年2月開(kāi)工,2007年12月投產(chǎn),是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最大的煤矸石電廠。由于它建于缺水的北方干旱地區(qū),因此采用了直接空冷技術(shù)及工業(yè)廢水回用技術(shù),耗水量?jī)H為245×104 m3/a,耗水指標(biāo)僅為0.018m3/(s·GW),優(yōu)于同地區(qū)、同類機(jī)組的用水指標(biāo)。為了進(jìn)一步解決耗水問(wèn)題,加大節(jié)能環(huán)保的力度,該廠于2009年10月采用“復(fù)合式預(yù)處理組合反滲透工藝”作為核心技術(shù),實(shí)施了“全廠工業(yè)廢水零排放工程”的系統(tǒng)建設(shè),實(shí)現(xiàn)了全廠廢水零排放。神華億利電廠的“全場(chǎng)工業(yè)廢水零排放工程”是北方缺水地區(qū)電力建設(shè)的成功嘗試,獲得了2011年第五屆國(guó)家工程總承包“銀鑰匙獎(jiǎng)”。
神華億利電廠的廢水總量為139.6 m3/h,該廢水零排放系統(tǒng)采用“復(fù)合式預(yù)處理組合反滲透工藝”進(jìn)行綜合處理并且實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)回用,該廢水零排放系統(tǒng)總裝機(jī)容量為258 kW,總運(yùn)行容量為201 kW,直接運(yùn)行成本為1.18元/m3。
2 廢水水質(zhì)及水量
神華億利電廠的廢水來(lái)源主要由循環(huán)冷卻塔排污水、化學(xué)車間排污水和全廠工業(yè)廢水三部分組成。
① 循環(huán)冷卻塔排污水
廠區(qū)內(nèi)的循環(huán)水是混凝澄清處理后的黃河水,冷卻方式為機(jī)械通風(fēng)冷卻塔,濃縮倍率為2.5倍,而在循環(huán)水系統(tǒng)中需要添加一定量的緩蝕阻垢劑和殺菌劑。因此,其循環(huán)水的排污水中含有一定量的有機(jī)污染物,具有含鹽量高、硬度較高、SS相對(duì)不高以及連續(xù)排放且排污量穩(wěn)定的特點(diǎn),水量為45 m3/h,pH值為8.8,CODMn為16 mg/L,Ca2+為62.9 mg/L,Mg2+為49.6 mg/L,TDS為1 620mg/L。
② 化學(xué)車間排污水
化學(xué)車間排污水是化學(xué)車間鍋爐補(bǔ)給水除鹽處理系統(tǒng)排放的濃鹽水。因?yàn)樯袢A億利電廠化學(xué)車間鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)采用超濾+反滲透+離子交換除鹽的處理工藝,所以該排污水包括了反滲透系統(tǒng)的清洗水和濃排水以及經(jīng)中和處理后的離子交換樹(shù)脂的再生廢水。這三部分水混合后具有有機(jī)污染物濃度較低、含鹽量較高、硬度很高、SS相對(duì)不高,以及連續(xù)排放且排污量穩(wěn)定的特點(diǎn),廢水排放量為46 m3/h,pH值為8.4,CODMn<10 mg/L,Ca2+為131 mg/L,Mg2+為111 mg/L,TDS為1 140mg/L。
③ 全廠工業(yè)廢水
全廠工業(yè)廢水主要來(lái)源:電廠內(nèi)4臺(tái)鍋爐定期排放廢水,平均排放量為27.6m3/h,爐側(cè)疏放水平均排放量為4 m3/h,機(jī)側(cè)疏放水平均排放量為3 m3/h,主廠房冬季采暖疏水為3 m3/h,無(wú)閥濾池沖洗水為6 m3/h,主廠房沖洗水為3 m3/h,其他排污水為5 m3/h,這幾股水混合起來(lái),有機(jī)污染物濃度不高,含鹽度量很低,硬度較高,有一定的SS污染物,排放不連續(xù),排污量不夠穩(wěn)定,總水量為48.6 m3/h。
廢水pH值為9.47,CODMn<10 mg/L,Ca2+為2.8 mg/L,Mg2+為2.4 mg/L,TDS為39.2 mg/L。
以上三部分水混合后,加權(quán)平均得到各項(xiàng)進(jìn)水水質(zhì)。根據(jù)電廠用水要求,本系統(tǒng)中所生產(chǎn)的產(chǎn)品水將用于化學(xué)車間鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)的補(bǔ)充水、循環(huán)水的補(bǔ)水。設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)見(jiàn)表1。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)
3 廢水零排放系統(tǒng)的工藝選擇
3.1 工藝流程
由于本項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)全廠工業(yè)廢水零排放的工程,因此要求全廠廢水均能達(dá)到合理利用。采用以下方式進(jìn)行水平衡設(shè)置,并據(jù)此組建工業(yè)廢水零排放處理系統(tǒng)。
① 反滲透系統(tǒng)設(shè)計(jì)出力為100 m3/h。
② 復(fù)合式組合預(yù)處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)出力為200 m3/h。
③ 反滲透處理系統(tǒng)實(shí)際產(chǎn)水量為95 m3/h,系統(tǒng)回收率為95%。
④ 處理后產(chǎn)品水一部分作為化學(xué)車間鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)的補(bǔ)充水,另一部分作為輔機(jī)冷卻系統(tǒng)的補(bǔ)充水。
⑤ 最終5.0 m3/h 高濃度含鹽廢水應(yīng)用灰場(chǎng)降塵、煤漿摻水、鈉離子交換樹(shù)脂的再生鹽液配制用水。
復(fù)合預(yù)處理組合反滲透系統(tǒng)的工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 復(fù)合式預(yù)處理及反滲透工藝
考慮到本廠高含鹽廢水的特點(diǎn),針對(duì)高含鹽量、高硬度、少量固體懸浮物顆粒及雜質(zhì)、少量油類、少量有機(jī)污染物、水量排放不穩(wěn)定、有季節(jié)性差別等特點(diǎn),設(shè)置復(fù)合式的預(yù)處理去除油、硬度、懸浮物、有機(jī)污染物等,通過(guò)反滲透系統(tǒng)進(jìn)行脫鹽,從而實(shí)現(xiàn)了高含鹽廢水的綜合處理及回用。
復(fù)合式預(yù)處理組合反滲透工藝是通過(guò)緩沖池實(shí)現(xiàn)三股廢水的均勻混合,再經(jīng)氣浮池進(jìn)行油水分離和去除一些機(jī)械雜質(zhì),氣浮池出水進(jìn)入調(diào)節(jié)池,經(jīng)過(guò)機(jī)械加速澄清池用石灰法去除水中的硬度,機(jī)械加速澄清池出水經(jīng)過(guò)弱酸床、鈉床等進(jìn)一步軟化,此時(shí)的產(chǎn)品水再通過(guò)脫氣去除二氧化碳,經(jīng)中間水箱暫存,后加壓進(jìn)入反滲透系統(tǒng),經(jīng)反滲透系統(tǒng)脫鹽后,產(chǎn)品水回用,濃水則排放至廢水池,作為噴灑降塵,煤漿摻水,以及離子交換樹(shù)脂的再生鹽液配制用水。
3.2 主要處理單元及參數(shù)
① 廢水收集輸送系統(tǒng)
化學(xué)車間排污水泵將化學(xué)車間排污水送至工業(yè)廢水調(diào)節(jié)池,循環(huán)冷卻塔排污水自流至工業(yè)廢水調(diào)節(jié)池,均勻水質(zhì)、水量后通過(guò)水泵提升進(jìn)入澄清池。
調(diào)節(jié)池為全地下式,尺寸為12.5 m×8.5 m×5.5 m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu);采用潛水泵3臺(tái),2用1備,流量為120 m3/h,揚(yáng)程為0.15 MPa,鑄鐵材質(zhì)。
② 石灰軟化系統(tǒng)
調(diào)節(jié)池廢水經(jīng)過(guò)水泵提升進(jìn)入澄清池,在澄清池中實(shí)施石灰處理反應(yīng)、絮凝澄清過(guò)程。根據(jù)在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)來(lái)水的流量及水質(zhì)進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)加藥。澄清池出水通過(guò)加鹽酸調(diào)節(jié)pH后進(jìn)入中間水池,中間水池停留時(shí)間按不小于0.5 h考慮。
機(jī)械攪拌澄清池采用自動(dòng)加石灰混凝處理,石灰粉計(jì)量系統(tǒng)選用運(yùn)行可靠、維護(hù)量小的設(shè)備。石灰乳制備及投加系統(tǒng)設(shè)有沖洗設(shè)施。加藥設(shè)備材質(zhì)采用不銹鋼或襯塑(膠)材質(zhì)。
設(shè)有泥渣回流系統(tǒng)、自動(dòng)排泥系統(tǒng),單因子加藥自動(dòng)控制系統(tǒng),人工遠(yuǎn)程操作。根據(jù)在線水質(zhì)檢測(cè)系統(tǒng)可自動(dòng)調(diào)節(jié)加藥量,有良好的耐沖擊負(fù)荷特性,不受流量或水質(zhì)變化的影響。
消石灰儲(chǔ)存計(jì)量系統(tǒng)除正常巡視和石灰筒倉(cāng)的藥劑補(bǔ)充外,實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守。
石灰澄清池設(shè)計(jì)出力為120 m3/h,2座,圓形,設(shè)備直徑為11 m,高度為6.5m,回流量/進(jìn)水量為3~5,分離區(qū)設(shè)計(jì)上升流速為0.7 mm/s。澄清池除池壁為混凝土結(jié)構(gòu)外,其他構(gòu)件全部為Q235-B鋼材,包含:渣漿泵3臺(tái),Q=10 m3/h,H=0.20 MPa;攪拌機(jī)1臺(tái),N=3kW,刮泥機(jī)1臺(tái),N=0.75 kW;并有附屬設(shè)備石灰儲(chǔ)存計(jì)量系統(tǒng)、聚鐵加藥裝置、聚丙烯酰胺(PAM)加藥裝置各一套。
③ 離子交換系統(tǒng)
離子交換系統(tǒng)包括前置高效過(guò)濾器3套,設(shè)計(jì)出力為100 m3/h,2用1備;鈉離子交換器2套,設(shè)計(jì)出力為100 m3/h,流速為20 m/h,DN2 500,H=5.3 m,P=0.6MPa,逆流再生。弱酸陽(yáng)離子交換器2套,設(shè)計(jì)出力為100 m3/h,DN2 500,流速為20 m/h,H=5.3m,P=0.6 MPa,逆流再生。除碳器系統(tǒng)一套,設(shè)計(jì)出力為110m3/h,DN1 600,填料高度為4000 mm,碳鋼襯膠。脫氣水池1座,容積為100 m3,尺寸為5 m×8 m×3 m,鋼筋混凝土防腐結(jié)構(gòu),配軟化水泵3臺(tái),Q=60 m3/h,H=0.35 MPa,采用臥式離心泵。
④ 反滲透系統(tǒng)
反滲透系統(tǒng)設(shè)2套,每套可以單獨(dú)運(yùn)行,也可同時(shí)運(yùn)行。膜元件采用抗污染復(fù)合膜,膜使用壽命不小于5年。反滲透單元為2套,設(shè)計(jì)出力為50m3/h,排列方式為1級(jí)2段,回收率為95%,脫鹽率為93%,通量為18.7L/(m2·h),水通量年衰減率為7%,膜元件總量為144根。保安過(guò)濾器為2臺(tái),設(shè)計(jì)出力為60m3/h,立式圓筒,設(shè)計(jì)壓力為0.6 MPa。配套高壓泵2臺(tái),采用單級(jí)臥(立)式離心泵,設(shè)計(jì)流量為60 m3/h,揚(yáng)程為1.80 MPa。配套反滲透化學(xué)清洗設(shè)備、還原劑加藥設(shè)備、阻垢劑加藥設(shè)備各一套。
4 設(shè)計(jì)特點(diǎn)
① 復(fù)合式預(yù)處理
復(fù)合式預(yù)處理方式的要點(diǎn)在于使反滲透系統(tǒng)的結(jié)垢性風(fēng)險(xiǎn)降為零,最大限度地提高系統(tǒng)回收率。針對(duì)來(lái)水中可能使反滲透系統(tǒng)結(jié)垢的鈣、鎂、鋇、鍶等離子,采用高效石灰澄清加離子交換方式預(yù)去除。
② 對(duì)濃水進(jìn)行合理利用
由于高含鹽量廢水處理回用系統(tǒng)的濃水排放量很小。以本廠為例,回收率達(dá)95%,則濃縮倍率達(dá)20倍,因此濃水中TDS高達(dá)20 000mg/L,其中氯化鈉濃度很高,可將其作為軟化工藝再生液的配藥溶液。通過(guò)灰場(chǎng)噴灑抑塵除塵,煤漿加水綜合使用,使得最終外排的濃水得到了綜合利用。
③ 真正實(shí)現(xiàn)了廢水的零排放
通過(guò)復(fù)合式預(yù)處理結(jié)合高回收率反滲透系統(tǒng)的設(shè)計(jì),使得系統(tǒng)回收率達(dá)到95%,同時(shí),對(duì)于剩余的5%濃水進(jìn)行合理利用,這樣的設(shè)計(jì)安排,使得全廠廢水達(dá)到零排放的要求,不但實(shí)現(xiàn)了節(jié)約資源,而且實(shí)現(xiàn)了減少污染,一舉兩得。
④ 成熟的水處理工藝組合
由于該工藝每個(gè)單元均屬于常規(guī)成熟的工藝方法,整個(gè)處理系統(tǒng)運(yùn)行可靠穩(wěn)定;系統(tǒng)的回收率可達(dá)85%~95%,脫鹽率通?蛇_(dá)90%以上。
⑤ 全自動(dòng)程控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
本系統(tǒng)全部采用全自動(dòng)程控設(shè)計(jì),包括廢水收集提升、石灰溶藥加藥、離子交換、反滲透系統(tǒng)、污泥處理車間以及石灰、聚鐵的卸藥和加藥,大大降低了人工成本,也避免了因人工操作帶來(lái)的系統(tǒng)不穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)。
⑥ 良好的經(jīng)濟(jì)實(shí)用性
將化學(xué)水處理的濃水以及循環(huán)水的外排水再次脫鹽回用,為企業(yè)在節(jié)水方面開(kāi)辟了新路,同時(shí)使用系統(tǒng)外排濃水作為軟化工藝再生液的配藥溶液,節(jié)約了工業(yè)鹽的使用量。運(yùn)行費(fèi)用見(jiàn)表2,但運(yùn)行成本中不包括膜更換費(fèi)用、人工成本及固定資產(chǎn)折舊。
表2 運(yùn)行費(fèi)用分析
5 運(yùn)行效果
該項(xiàng)目自2010年7月竣工,系統(tǒng)經(jīng)過(guò)連續(xù)運(yùn)行3個(gè)月后,由神華億利電廠委托第三方——西安熱工研究院有限公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試和取樣化驗(yàn)。驗(yàn)收結(jié)果顯示:①系統(tǒng)出水水質(zhì)符合回用要求;反滲透系統(tǒng)平均回收率為92.53%,1#、2#反滲透平均脫鹽率分別為95.19%、95.57%。②廢水處理系統(tǒng)回收率為94.5%,系統(tǒng)自耗水率為5.5%。③雖然在重力濾池硬度和陰陽(yáng)離子交換床單元自耗水率,以及總體的系統(tǒng)自耗水率上,未能達(dá)到保證值要求,但是較國(guó)內(nèi)外同等系統(tǒng)而言,其實(shí)際運(yùn)行參數(shù)已經(jīng)開(kāi)創(chuàng)了國(guó)內(nèi)反滲透系統(tǒng)在濃鹽水回收領(lǐng)域的先河。同時(shí),在整體的系統(tǒng)回收率、脫鹽率、系統(tǒng)穩(wěn)定性方面,均已達(dá)到世界先進(jìn)水平。
最新了解到的運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示,截止到2014年9月,神華億利電廠的應(yīng)用復(fù)合式預(yù)處理結(jié)合反滲透工藝的高效反滲透系統(tǒng)的系統(tǒng)回收率仍能達(dá)到86%~88%,年衰減率為3.1%,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值(7%)。同時(shí),在本套系統(tǒng)運(yùn)行的第四年,神華億利電廠開(kāi)始進(jìn)行了第一次膜系統(tǒng)更換的招標(biāo)工作,預(yù)計(jì)在2015年下半年進(jìn)行反滲透膜元件的更換。較之反滲透膜元件的推薦使用年限也延長(zhǎng)了2年。
6 改進(jìn)、展望和不足
① 改進(jìn)
復(fù)合式預(yù)處理結(jié)合反滲透的工藝先后在新疆慶華煤制天然氣項(xiàng)目濃鹽水回用工程、新疆慶華蘇拉宮工業(yè)園煤炭分質(zhì)綜合利用聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目中水處理廠EPC項(xiàng)目、神華陜西甲醇下游加工項(xiàng)目、神東電力公司薩拉齊電廠廢水處理系統(tǒng)改造工程等5個(gè)工程中得以應(yīng)用。在改進(jìn)后的復(fù)合式預(yù)處理環(huán)節(jié)中,又增加了針對(duì)有機(jī)污染物處理的預(yù)處理單元P-MBR改進(jìn)型膜生物反應(yīng)發(fā)生器,采用高密度沉淀池來(lái)代替機(jī)械加速澄清池進(jìn)行石灰軟化,進(jìn)一步加強(qiáng)了石灰軟化系統(tǒng)的除硬效率,而且大大降低了設(shè)備的占地面積、運(yùn)行能耗。
② 展望
由于我國(guó)西北及華北的廣大地區(qū)屬于貧水地區(qū),而我國(guó)現(xiàn)階段的煤化工和電力布局又主要再向西北地區(qū)以及華北地區(qū)北部擴(kuò)展,這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)均是用水大戶,復(fù)合式預(yù)處理結(jié)合反滲透工藝的處理方法有著極為廣闊的發(fā)展空間。
③ 不足
復(fù)合式預(yù)處理結(jié)合反滲透工藝的高效反滲透系統(tǒng)可以使回收率達(dá)到85%~90%甚至是95%以上(視具體水質(zhì)水量而定),然而對(duì)于很多煤化工產(chǎn)業(yè),由于污染物種類繁雜,難以一一去除,系統(tǒng)含鹽量過(guò)高等問(wèn)題導(dǎo)致系統(tǒng)回收率不能穩(wěn)定于90%以上,通常被設(shè)置為85%左右。因此,今后在多污染物、大水量、高鹽含量廢水中如何進(jìn)一步提高系統(tǒng)回收率應(yīng)為進(jìn)一步探索的目標(biāo)。
(本文發(fā)表于《中國(guó)給水排水》雜志2015年第20期“工程實(shí)例”欄目)
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