淮南首創(chuàng)第一污水處理廠提標改造工藝設(shè)計
曹平1,王建西2,沈旺3,王冰1
(1.淮南首創(chuàng)有限公司,安徽淮南232001;2.中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司,天津300074;3.首創(chuàng)愛華<天津>市政環(huán)境工程有限公司,天津300060)
摘要:淮南首創(chuàng)第一污水處理廠改造規(guī)模為10×104 m3/d,進水碳氮比值較低。提標改造采用ARP/SSH工藝,改造完成后出廠水質(zhì)各項指標穩(wěn)定達到一級A排放標準。而竣工報告顯示,工程預(yù)(決)算價僅為1 577.3萬元。ARP/SSH工藝對于進水氮、磷濃度較高而有機物濃度較低的污水處理廠較為適用,投資較低且可減少外加碳源量。
1 污水處理廠現(xiàn)狀
淮南首創(chuàng)第一污水處理廠主要負責淮南市東部地區(qū)的污水處理,設(shè)計處理能力為10×104 m3/d,于2002年5月建成并投入運行,2007年實現(xiàn)滿負荷運行。原設(shè)計進、出水水質(zhì)及實際進、出水水質(zhì)如表1所示。提標前污水廠工藝單元包括:粗格柵、提升泵站、細格柵、旋流沉砂池、配水井、厭氧選擇池和卡魯塞爾2000氧化溝、終沉池、污泥泵房和脫水機房等。
表1 第一污水處理廠進、出水水質(zhì)
2 提標改造工藝方案
2.1 提標改造設(shè)計進、出水水質(zhì)
經(jīng)過對2008年1月—2012年4月實際進水水質(zhì)的分析,提標改造工程確定淮南第一污水處理廠設(shè)計進、出水水質(zhì)見表2。
表2 提標改造設(shè)計進、出水水質(zhì)
2.2 工藝方案
考慮到污水處理廠現(xiàn)狀無新建深度處理構(gòu)筑物所需場地的實際情況,經(jīng)綜合比較,提標改造采用ARP/SSH生物處理工藝,該工藝尤其適合用于C/N值不足的情況。ARP/SSH工藝系首創(chuàng)愛華公司從丹麥引進的技術(shù),ARP(Active Return Sludge Process)即回流活性污泥工藝,可提高現(xiàn)有工藝的水力負荷與有機負荷。SSH(Side Stream Hydrolysis)即側(cè)流水解,在厭氧污泥水解除磷的同時為后續(xù)工藝提供額外碳源。該工藝與傳統(tǒng)工藝相比,改造量少,僅需改建一座ARP/SSH池用于污泥回流,通過工藝調(diào)整使原有生物池結(jié)合ARP/SSH池達到技改后的脫氮、除磷的處理能力,降低了外回流污泥的回流比,提高了二沉池的出水能力,省去了深度處理的建(構(gòu))筑物。由于建(構(gòu))筑物少,所以投資節(jié)約,建設(shè)周期短。第一污水處理廠現(xiàn)狀沒有消毒設(shè)施,提標改造增加了紫外消毒裝置。
2.3 SSH/ARP工藝流程
污水處理廠旋流沉砂池出水直接進入氧化溝。氧化溝內(nèi)增加潛水推流器和在線自控儀表,終沉池出水經(jīng)紫外線消毒后排入淮河。終沉池回流污泥分為兩部分:一部分回流至ARP/SSH池(利用厭氧池改造),經(jīng)好氧、厭氧交替運行后污泥進入氧化溝,另一部分污泥直接回流至氧化溝。原有厭氧池改造為ARP/SSH池后,ARP/SSH+氧化溝的處理能力即可達到10×104 m3/d。針對目前污水廠進水C/N值較低的情況,設(shè)置了碳源投加裝置,碳源采用醋酸鈉,必要時投加。 工藝流程見圖1。
圖1 ARP/SSH工藝流程
3 提標改造工藝設(shè)計
3.1 ARP/SSH池(原厭氧池改造)
將原有2座厭氧選擇池均改造成為ARP/SSH池,保持選擇池不變,厭氧池4格中的3格改造為ARP池,安裝曝氣設(shè)施,配備鼓風機供氣,后面的一格保持不變,作為SSH池。其中3格ARP池可以根據(jù)實際情況留出一格運行SSH池。
曝氣系統(tǒng)采用4臺羅茨風機,分為兩組分別向兩個池子進行供氣,每組風機出口配備有空氣流量計,每臺風機參數(shù)如下:Q=43.2 m3/min,H=58 kPa,N=75 kW,5臺(4用1備)。采用3 m3/h曝氣頭,共計5 000個。
在總圖配電間的位置建造鼓風機房,鼓風機房尺寸為21 m×10 m×7 m。
原污泥回流管線增加DN600連通管及閥門;增加DN600旁通管、電動閥門及電磁流量計,控制回流污泥量。
選擇池進水管路利用原有管道不變。
將厭氧池改造為ARP/SSH池,進泥采用潛污泵提升,從原有污泥分配槽提升入ARP/SSH,設(shè)潛污泵2臺,Q=300 m3/d,H=30 kPa。潛污泵管路增加DN300電磁流量計,共計2臺。
為解決浮渣問題,在SSH池安裝有浮渣出口,浮渣可直接進入氧化溝。
目前,污水廠污泥回流比為50%~100%,平均為70%左右,F(xiàn)有每條線設(shè)2臺污泥回流泵,已經(jīng)配置有1臺變頻,改造后增加一臺變頻。ARP+SSH工藝的回流污泥根據(jù)進水參數(shù)及具體運行工況數(shù)值變頻調(diào)節(jié),因此原有及新增的變頻控制接入中控室。
改造工程對原有厭氧池的進水及進泥線路進行更改。改造后厭氧池進水直接通過原有超越管道進入卡魯塞爾氧化溝,將原有外回流污泥管道也直接接入卡魯塞爾氧化溝。原有的厭氧池改造為ARP/SSH池,新建一條外回流污泥管直接接入。改造示意見圖2。
圖2 厭氧池進水及進泥管路改造示意
3.2 氧化溝(改造)
一共有兩組卡魯塞爾2000型氧化溝,每組需增加6臺推流器,共計12臺,每臺推流器的功率為4 kW,其目的是在氧化溝反硝化時保持污泥懸浮。
氧化溝的曝氣設(shè)備通過在線儀表測量氨氮、硝態(tài)氮及溶解氧數(shù)值進行控制?刂七^程在原有污水廠的PLC直接編寫控制程序,這樣氧化溝的曝氣設(shè)備及內(nèi)回流就可以根據(jù)在線儀表檢測的數(shù)據(jù)運行。
氧化溝為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸(L×B×H)=105 m×55.25 m×5.5 m,有效水深為5 m,停留時間為12 h,設(shè)計流量為1.16 m3/s。
主要設(shè)備:立式表曝機8臺(4臺變頻),葉輪直徑為3.75 m,單臺功率為160 kW,轉(zhuǎn)速為36 r/min,動力效率為2.0 kgO2/(kW·h)。現(xiàn)有推進器8臺,葉輪直徑為2.5 m,單機功率為5.88 kW,轉(zhuǎn)速為6 r/min;新增推進器12臺,葉輪直徑為2.5 m,單機功率為4 kW。
3.3 污泥泵池(改造)
根據(jù)現(xiàn)有工藝調(diào)整,將原有回流比變?yōu)楦鶕?jù)進水量情況進行調(diào)整。
原有4臺污泥回流泵,Q=1 740 m3/d,H=60 kPa,N=30 kW,分為2組,每組1臺變頻,1臺恒速。提標改造為了達到更好的變頻回流控制,將原有2臺恒速泵也更換為變頻泵(Q=800 m3/d,H=30 kPa,N=15 kW),變?yōu)?/span>4臺變頻控制。
由于回流污泥量大幅減少,原有管路上的電磁流量計(DN1 000)計量不準,因而增加DN600旁通管、電動閥及電磁流量計,結(jié)合進水流量及污水廠進水負荷進行變頻控制。
為了更好地控制外回流及ARP/SSH進泥量,每組管路分別增加1臺DN250的電磁流量計,共計2臺。
3.4 紫外線消毒渠(新建)
設(shè)紫外燈管共176支,總裝機容量為51.2 kV·A。配套:系統(tǒng)配電/控制中心、在線機械加化學(xué)自動清洗系統(tǒng)及液壓中心、紫外光強監(jiān)測系統(tǒng)、低水位傳感器及自動水位控制系統(tǒng)等全套設(shè)備。
3.5 加藥裝置(新增)
利用原脫水機房空置用地。在必要時由業(yè)主自行采購安裝。
① PAC制備及投加裝置
混凝劑采用聚合鋁,設(shè)計投加量為30 mg/L。加藥設(shè)備采用溶藥、儲存、投加一體化成套設(shè)備,可視進水量的變化調(diào)節(jié)投藥量。在實際運行中,可根據(jù)實際情況靈活運行或采用季節(jié)性投藥方式運行。藥劑庫按30 d儲量設(shè)計。投加設(shè)備共2套,設(shè)計最大投加量為3 000 kg/d;投加濃度為10%。
② 醋酸鈉制備投加裝置
碳源采用醋酸鈉,設(shè)計最大投加量為1.23 t/d。加藥設(shè)備采用溶藥、儲存、投加一體化成套設(shè)備,可視進水量的變化調(diào)節(jié)投藥量。在實際運行中,可根據(jù)實際情況靈活運行或采用季節(jié)性投藥方式運行。藥劑庫按30 d儲量設(shè)計。
投加設(shè)備共2套,設(shè)計投加量為1.23 t/d。
3.6 鼓風機房(新建)
鼓風機房包括鼓風機房、控制室等,鋼筋混凝土排架結(jié)構(gòu),尺寸(L×B×H)為21 m×10 m×7 m。
設(shè)羅茨鼓風機5臺(4用1備),Q=43.2 m3/min,H=58 kPa,P=75 kW。
4 工藝運行效果評價
4.1 水處理效果
淮南第一污水處理廠升級改造項目于2013年底通水,2014年2月按照新的工藝模式粗放式運行,2014年3月中旬開始工藝調(diào)試。2014年3月21日—3月31日,丹麥技術(shù)代表到污水處理廠指導(dǎo)工藝調(diào)試和技術(shù)培訓(xùn)。改造后污水廠運行參數(shù)見表3。從污水處理廠提供的化驗數(shù)據(jù)可以看出,2014年3月以后,淮南首創(chuàng)第一污水廠提標改造工程運行狀況穩(wěn)定,各項出水水質(zhì)指標穩(wěn)定達到一級A標準。提標改造后近5個月(2015年1月—5月)污水處理廠運行化驗數(shù)據(jù)見表4。ARP/SSH池運行數(shù)據(jù)見表5。
表3 改造后污水廠運行參數(shù)
表4 提標改造工程2015年1月—5月水質(zhì)數(shù)據(jù)
表5 第一污水處理廠ARP/SSH池調(diào)試運行數(shù)據(jù)
第一污水廠的進水BOD5/TN值低(平均比值不超過3)。理論上BOD5/N>2.86才能有效地進行脫氮反應(yīng),實際運行中,一般在BOD5/TN>4時對氮和磷的去除率才能達到60%左右,出水TN和TP才能保證基本達標。因此,從本項目的進水水質(zhì)來看,常規(guī)處理工藝下,要想實現(xiàn)出水的穩(wěn)定達標應(yīng)投加一定的外碳源,而這會造成運行費用的大大增加。本項目在沒有額外投加碳源的情況下同樣實現(xiàn)了達到出水一級A標準。應(yīng)該指出的是當前水量只有9×104 m3/d,尚未滿負荷運行。
運行數(shù)據(jù)表明,本廠ARP及SSH工藝不僅增加了整個生物處理系統(tǒng)的生物量,改善了菌種適應(yīng)性,提高了污水處理廠的耐沖擊負荷,使生物處理系統(tǒng)的運行效果和穩(wěn)定性大大提高,而且對系統(tǒng)的內(nèi)碳源進行了充分挖掘,為生物處理系統(tǒng)增加了一些可利用的優(yōu)質(zhì)碳源,在沒有外加碳源的條件下實現(xiàn)了出水TN、TP的穩(wěn)定達標。
2014年4月—12月,污水廠化驗室針對ARP及SSH池的運行效果進行了檢測(見表5)。外方調(diào)試前,污水廠化驗室針對SSH池厭氧水解出的COD(主要為優(yōu)質(zhì)碳源揮發(fā)性脂肪酸VFA)進行了3天的檢測。結(jié)果表明,水解效果明顯,折合補充有效碳源超過60 mg/L。丹麥技術(shù)人員到現(xiàn)場后,出于綜合考慮,對污水廠的運行工況進行了調(diào)整。運行工況調(diào)整后,雖然SSH池的水解COD有所降低(穩(wěn)定后折合補充碳源約10 mg/L),但SSH池釋磷效果明顯,池內(nèi)濾后液TP含量達到10 mg/L左右,污水廠的整體運行效果更加穩(wěn)定,TN、TP及其他各項出水指標都能穩(wěn)定達標。
目前,由于淮南市亞行管網(wǎng)改造項目還在進行中,第一污水廠的進水水質(zhì)水量還未達到設(shè)計值,相應(yīng)ARP/SSH池的處理能力也沒有完全發(fā)揮,預(yù)計隨著進水水質(zhì)濃度提高,ARP/SSH工藝的更多潛力也會被充分地挖掘出來。
4.2 節(jié)能效果
2014年處于調(diào)試運行,不能保證完全按新工藝運行,單耗不完全有代表性,故未采用。采用2012年、2013年、2015年1月—5月的數(shù)據(jù)進行比較,結(jié)果見表6。
表6 第一污水處理廠能耗
提標后比提標前噸水運行費僅提高0.040 9元。如果不采用ARP/SSH工藝,按照可行性研究報告,需投加PAC(聚合鋁)30 mg/L,醋酸鈉平均為6.2 t/d。按PAC為1 600 元/t、醋酸鈉為3 300 元/t、電價為0.70 元/(kW·h)計算,各單項需增加的運行費用:PAC為0.048 元/m3,醋酸鈉為0.204 6 元/m3,紫外消毒為0.015 6 元/m3,總共需增加的運行費為0.268 2元/m3。
5 結(jié)論
該項目改造規(guī)模為10×104 m3/d。采用ARP/SSH工藝改造完成后,污水處理廠水質(zhì)檢測顯示出水各項指標穩(wěn)定達到一級A排放標準。而竣工報告顯示,工程預(yù)(決)算價僅為1 577.3萬元。
我國有相當一部分污水處理廠進水氮、磷濃度較高,而有機物濃度較低。ARP/SSH工藝適用于這部分污水處理廠升級改造,不僅投資較低,且運行中可減少外加碳源量,具有較顯著的節(jié)能意義。
(本文發(fā)表于《中國給水排水》雜志2015年第20期“工程實例”欄目)=====================================================
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