據(jù)介紹,為應(yīng)對新《環(huán)保法》實施,2014年,德龍鋼鐵累計投資2.1億元,按照新治理標(biāo)準(zhǔn)要求,開展了20個深度治理環(huán)保項目,實現(xiàn)了達標(biāo)排放。
怎樣才能有尊嚴(yán)地生存?
企業(yè)靠犧牲環(huán)境求發(fā)展,違法違規(guī)違德,只有干干凈凈地發(fā)展,才能有尊嚴(yán)地生存
2014年,河北省對污染嚴(yán)重的鋼鐵、焦化、水泥、玻璃四大行業(yè)劃定了“生死線”,一場史無前例的環(huán)境治理攻堅戰(zhàn)全面打響。
德龍鋼鐵是邢臺市鋼鐵行業(yè)的龍頭企業(yè),資產(chǎn)超60億元,每年上繳利稅兩億多元,職工人數(shù)近5000名,在邢臺市經(jīng)濟、社會、生活中舉足輕重。但在環(huán)境形勢日趨嚴(yán)峻的今天,其環(huán)保設(shè)施已無法達到國家排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。
“企業(yè)靠犧牲環(huán)境求發(fā)展,違法違規(guī)違德。只有干干凈凈地發(fā)展,才能有尊嚴(yán)地生存。環(huán)保搞不好,最終死路一條。”在德龍鋼鐵總經(jīng)理闞永?磥,新《環(huán)保法》提出了更高要求,企業(yè)唯有在環(huán)保設(shè)備、技術(shù)、人才和管理上加大投入,按照要求提前整改,實現(xiàn)達標(biāo)排放,才能免于淘汰,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
“2014年,公司共投入2.1億元實施環(huán)保改造,這相當(dāng)于上一年的純利潤,而2.1億元又是在218天內(nèi)投放完成的。” 德龍鋼鐵副總經(jīng)理靳旭冉向記者解釋說,去年2月14日~9月18日,公司以平均每天投資100萬元、每15天完成一個環(huán)保項目的速度實施環(huán)保技術(shù)改造。
據(jù)了解,為確保進度和建設(shè)質(zhì)量,德龍鋼鐵把任務(wù)落實到每個環(huán)節(jié)、班組、時間段,確保按時間節(jié)點完成既定目標(biāo)。“這期間,3名中層管理人員被降職、50名員工被處理。”靳旭冉向記者介紹說。
多措并舉治理粉塵
對燒結(jié)工序、煉鐵工序、煉鋼工序等除塵改造。投資1億多元,建設(shè)3座全封閉料場,治理無組織揚塵
當(dāng)記者和工作人員走進帶燒車間時,車間主任喻星明展示了主控室的數(shù)據(jù):132平方米燒結(jié)機機頭顆粒物排放濃度為29.1毫克/立方米,低于國家50毫克/立方米的排放標(biāo)準(zhǔn);機尾顆粒物排放濃度為14.7毫克/立方米,低于國家30毫克/立方米的排放標(biāo)準(zhǔn)。
對德龍鋼鐵來說,2014年環(huán)境治理的重點是治塵。為提升燒結(jié)、煉鐵、煉鋼等生產(chǎn)工序的除塵效果,德龍鋼鐵對燒結(jié)工序、煉鐵工序、煉鋼工序等7項工序除塵改造,采取了國內(nèi)領(lǐng)先的覆膜針刺氈布袋工藝替代了原有技術(shù),而除塵風(fēng)機的改造升級,大大減少了顆粒物排放,達到了國家排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
“在120噸轉(zhuǎn)爐除塵箱體改造中,公司原有普通除塵布袋全部更換為覆膜針刺氈高效除塵布袋,將除塵風(fēng)機風(fēng)量增加了近一倍。”德龍鋼鐵煉鋼廠廠長李興才介紹說,顆粒物排放濃度由治理前15毫克/立方米~25毫克/立方米降到15毫克/立方米以內(nèi),滿足國家20毫克/立方米的排放標(biāo)準(zhǔn)。
在煉鐵高爐車間,車間主任李俊峰告訴記者,煉鐵工序的3座1080立方米高爐除塵改造,共投資2030萬元。其中在原有60萬立方米/小時風(fēng)量基礎(chǔ)上,2#、3#高爐出鐵場再增加一臺風(fēng)量約80萬立方米/小時的除塵風(fēng)機,同時對出鐵場進行全封閉、平坦化改造。
據(jù)介紹,改造后,2#、3#高爐出鐵場顆粒物排放濃度由治理前的25毫克/立方米~67毫克/立方米降到20毫克/立方米以內(nèi),滿足國家30毫克/立方米的排放標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)達標(biāo)排放。
同時,為根本解決料場無組織揚塵問題,德龍鋼鐵還投資1億多元,建設(shè)了3座全封閉料場,建筑面積達到2.6萬平方米,跨度達到80米,南北長度323米,成為河北省內(nèi)最大的全網(wǎng)架結(jié)構(gòu)封閉式料場。
在一座有4個足球場大小的原料場前,邢臺縣環(huán)保局副局長史俊俠向記者介紹說,料場采用大跨度的螺栓球形網(wǎng)架結(jié)構(gòu),整個料場采用無立柱設(shè)計。3座全封閉料廠投入使用后,可同時儲存原料11.4萬噸,實現(xiàn)了從原料場到生產(chǎn)車間的地下通廊全封閉皮帶運輸,年可減少無組織揚塵1966噸,從根本上解決了無組織揚塵問題,極大地改善了廠區(qū)環(huán)境和周邊環(huán)境。
不再開采地下水
生產(chǎn)用水全部改為水庫地表水,污水經(jīng)近10道工序處理,全部回收、處理、循環(huán)利用
水處理中心車間主任張金坤告訴記者,鋼鐵企業(yè)在生產(chǎn)過程中,需消耗大量水。2014年4月,德龍鋼鐵在2013年增建三期污水處理廠的基礎(chǔ)上,循環(huán)水池擴容改造工程、煉鋼軟水系統(tǒng)改造工程并行啟動。
據(jù)悉,改造后,水池容量由原來的6500立方米擴容至1.15萬立方米,不僅能確保污水深度處理,還可回收雨水再利用。
目前,德龍鋼鐵噸鋼耗新水1.9 噸,達到國內(nèi)先進水平。實際污水產(chǎn)生量約7000噸/日,經(jīng)過反滲透技術(shù)等近10道工序的處理后,全部回收、處理、循環(huán)利用,優(yōu)于國家一級水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
“為保護水生態(tài)環(huán)境,公司生產(chǎn)用水由地下水全部改為水庫地表水,年減少地下水開采500萬立方米。”張金坤介紹說,此外,為使高爐副產(chǎn)品水渣得到充分利用,公司投資2.1億元建成水渣微粉生產(chǎn)線,將水渣加工成可等量替代水泥熟料的超細粉,不僅減輕了環(huán)境污染,還有明顯經(jīng)濟效益。
靠大數(shù)據(jù)調(diào)度能源
生產(chǎn)能源指揮中心投用,對風(fēng)、水、電、氣等實施動態(tài)監(jiān)控和管理,實現(xiàn)系統(tǒng)性節(jié)能降耗
為強化能源管理,德龍鋼鐵投資1.1億元建成生產(chǎn)能源指揮中心,對各工序能源的生產(chǎn)和需求調(diào)度,從過去靠工人經(jīng)驗,轉(zhuǎn)變?yōu)榭坑嬎銠C大數(shù)據(jù),有效提高了利用率。
站在生產(chǎn)能源指揮中心綜合性自動化管控平臺前,德龍鋼鐵生產(chǎn)能源指揮中心主任楊曉斌向記者解釋說,生產(chǎn)能源指揮中心是能源、生產(chǎn)、安防、質(zhì)檢集中監(jiān)控調(diào)度四位一體的管理系統(tǒng),按照功能劃分為生產(chǎn)、能源、安防3個部分。右側(cè)大屏顯示的是公司安防、質(zhì)檢畫面,前端由312個攝像頭組成,實現(xiàn)了對公司圍墻、主干道以及進廠原料檢驗化驗區(qū)域的全覆蓋、無死角監(jiān)控。
中間大屏顯示的是生產(chǎn)及能源運行畫面。通過對主要工序運行以及能源介質(zhì)產(chǎn)出量、使用量數(shù)據(jù)的實時采集、分析,為生產(chǎn)調(diào)度的綜合平衡調(diào)整提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)指導(dǎo),減少生產(chǎn)浪費,提升綜合利用效益。此外,通過對現(xiàn)場設(shè)備的升級改造,還可實現(xiàn)對設(shè)備的遠程監(jiān)視、操控等功能。
左側(cè)大屏顯示的是生產(chǎn)工序畫面。通過對生產(chǎn)現(xiàn)場的實時監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)工序銜接過程中出現(xiàn)的問題,為調(diào)度在第一時間采取相應(yīng)措施提供依據(jù),保障了整體工序銜接順暢。
“鋼鐵企業(yè)環(huán)境保護不僅是污染物的末端治理,更要從源頭上防止污染物產(chǎn)生。”靳旭冉告訴記者,德龍鋼鐵生產(chǎn)能源指揮中心項目的投用,旨在從每一個細節(jié)強化節(jié)能環(huán)保的管理理念,通過對風(fēng)、水、電、氣等能源介質(zhì)的生產(chǎn)、輸配和消耗實施動態(tài)監(jiān)控和管理,優(yōu)化能源平衡,從而實現(xiàn)系統(tǒng)性節(jié)能降耗。
德龍鋼鐵去年投資兩億多元 每半月完成一個環(huán)保項目
時間:2015-01-29 來源:中國環(huán)境報
作者:周迎久